20世紀80年代之前,在長達30多年的時間內,全國高純鎂砂的消費主要由原鞍鋼大石橋鎂礦承擔,先后采用25立方米、32立方米、40立方米、47立方米和55立方米的豎窯,以焦炭爲燃料,以塊狀菱鎂石爲原料,采取一步煅燒和人工出料消費MgO含量92%的高純鎂砂,爲全國的煉鋼平爐用磚提供原料。
鎂砂該工藝的缺陷是:礦石使用率低,細顆粒礦石不能使用;雜質含量高,焦炭中的灰分會對鎂砂構成污染,使鎂砂的SiO2、Al2O3含量添加,MgO含量僅能保證在92%;延續操作性差,大塊菱鎂石礦受熱分解發作小顆粒礦黏附于窯壁,窯內物料易發作“結坨”,這都構成窯內料流及熱工制度的改動頻繁,招致停運事故無法完成機器化操作。
20世紀80年代之前,在長達30多年的時間內,全國高純鎂砂的消費主要由原鞍鋼大石橋鎂礦承擔,先后采用25立方米、32立方米、40立方米、47立方米和55立方米的豎窯,以焦炭爲燃料,以塊狀菱鎂石爲原料,采取一步煅燒和人工出料消費MgO含量92%的高純鎂砂,爲全國的煉鋼平爐用磚提供原料。
鎂砂該工藝的缺陷是:礦石使用率低,細顆粒礦石不能使用;雜質含量高,焦炭中的灰分會對鎂砂構成污染,使鎂砂的SiO2、Al2O3含量添加,MgO含量僅能保證在92%;延續操作性差,大塊菱鎂石礦受熱分解發作小顆粒礦黏附于窯壁,窯內物料易發作“結坨”,這都構成窯內料流及熱工制度的改動頻繁,招致停運事故無法完成機器化操作。